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聽鄭再盛經理的講解與翻譯時候,有的大佬點頭稱讚,有的暗簇簇地私下裡輕聲交頭接耳,表示懷疑。
“really?”
“これは本當ですか?”
真的那麼厲害嗎?個別大佬私下裡表示不服,特別那兩個來自大阪與京都集團模範工廠的大佬。
因為他們感覺鄭再盛說的資料似乎有點太誇張了……
而恰好此時,李曉凡操作的其中2號二代測試機器亮起黃色警示燈,連續出現了“FAIL”字樣,意思是被測電路板不合格。
如果連續出現不合格,一種可能性是被測試的電路板PCB真的存在缺陷,還有一種大的可能性是是機器測試存在“假缺陷”,電路板PCB本身沒有問題,真正原因可能是例如測試夾具出了問題、探針壞了、髒東西蓋在了探針上等造成的……
在電測車間最影響測試效率的就是如何快速處理“假缺陷”,快速找到問題所在。
如果找不到問題,機器停在那裡,時間一分一秒過去,流失的就是效率與金錢!問題變成了瓶頸。
現在2號機器測試的是一塊測試點達2000多個的惠普主機板PCB。
李曉凡取來一塊被判斷為不合格的電路板,機器測試列印結果是:567點與675點斷路。看了一眼電路板線路圖後,迅速用電路表一測量,兩個點連線完好,電阻為零。說明測試結果是個“假缺陷”。
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